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經(jīng)驗分享:三菱印刷機的常見故障

發(fā)布日期:2014-12-02  來源:網(wǎng)絡  作者:ahprint
核心提示:經(jīng)驗分享:三菱印刷機的常見故障
故障現(xiàn)象一:橫紋墨杠:日本三菱對開多色印刷機多年來一直印刷780mm×540mm規(guī)格的紙張,隨著書刊開本趨于國際化,改為印刷880mm×540mm規(guī)格的紙張。當操作人員在使用該機完成品紅版和黃版的疊印時,發(fā)現(xiàn)距紙張拖梢約80mm處有一墨杠。剛開始認為是品紅色組有問題。便檢查著墨輥與串墨輥、著墨輥與印版之間的壓力,檢查墨輥座是否磨損松動,以及按技術參數(shù)要求更換上新的橡皮布和襯墊等,將設備調(diào)整到最佳狀態(tài)后重新試印,墨杠依然存在。操作人員又把品紅版換到另一色組印刷,墨杠同樣存在。由于交貨時間緊迫,操作人員不得不換到另外一臺對開四色印刷機上去印刷,出乎意料的是墨杠還是在紙張的同一位置上出現(xiàn)。因此操作人員懷疑是膠片有問題,于是又把膠片換一方向重新曬版試機,結(jié)果墨杠還是出現(xiàn)在同一位置,這樣認定墨杠與墨輥和膠片無關。

接下來著手檢查機械方面,當把一張已印刷過的有墨杠的紙張放到前規(guī)點動進入印刷色組檢查時,偶然發(fā)現(xiàn)壓印滾筒的表面有一條相對較亮的痕跡,正好與紙張上的墨杠在同一位置,操作人員又去檢查其它色組,發(fā)現(xiàn)在每個色組的同一位置都有這么一條亮痕。以前這兩臺三菱印刷機大都是印刷780mm×540mm規(guī)格的紙張,壓印滾筒在距叼口540mm處有一定的磨損。

故障排除:這兩臺三菱多色膠印機已使用超過10年的時間,而且長期的三班倒運轉(zhuǎn)和膠版紙印刷使得設備的磨損嚴重。如果墨杠是由壓印滾筒所致,就意味著這兩臺設備只能印刷780mm×540mm以下規(guī)格的印品,因此操作人員決定證實到底是不是壓印滾筒所致。

在目測和手測壓印滾筒表面時,操作人員發(fā)現(xiàn)在780mm×540mm規(guī)格的780mm位置左右兩邊周向邊緣也有亮痕,但印刷880mm×540mm規(guī)格的印品時卻在紙張上看不出有周向痕跡。因此操作人員首先將設備合壓,用保險絲檢查滾枕,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)三滾筒有異?,F(xiàn)象,且均符合技術參數(shù)要求,其間隙都在0.05~0.06mm之間。

有使用該設備經(jīng)歷的操作人員都知道,其合壓機構(gòu)采用的是三點懸浮式,在出廠前三滾筒之間的中心距已調(diào)整好,而且不能隨便動,并且印版上還貼有固定的襯墊,每次裝版時不像國產(chǎn)膠印機那樣需要更換襯墊。但這次操作人員決定打破說明書所規(guī)定的技術參數(shù),把緊貼在印版上的襯墊剝離下來,把印版滾筒表面上的膠水洗掉,將壓力表置于“0”位,用直徑為4mm的保險絲進行滾筒體的對壓。結(jié)果表明:壓印滾筒與橡皮滾筒間隙3.2mm,橡皮滾筒與印版滾筒間隙3.65mm。從以上數(shù)據(jù)分析,平時橡皮布加上襯墊厚度的為3.25mm,再加上印刷紙張厚度,印刷壓力為0.13mm左右比較理想,而印版加上襯墊的厚度為0.6mm,那么橡皮滾筒和印版滾筒的印刷壓力為0.2mm,說明橡皮滾筒和印版滾筒之間的印刷壓力偏大。因此,操作人員將印版加上襯墊的厚度減至0.5mm試印,使橡皮滾筒和印版滾筒之間的印刷壓力為0.1mm左右,故障消失?,F(xiàn)這兩臺印刷機的印版襯墊和橡皮襯墊都按以上數(shù)據(jù)使用,以上所說故障完全排除。

故障現(xiàn)象二:其中一臺對開四色印刷機在使用時曾發(fā)生印品一端發(fā)虛的現(xiàn)象,同時機器突然自動停車,再開機,機器運轉(zhuǎn)不起來,但正反車卻能點動:故障排除先檢查水、墨輥的壓力,沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,再仔細察看水輥支架,未發(fā)現(xiàn)有損壞。后來認為是電機或電氣系統(tǒng)出現(xiàn)故障導致機器不運轉(zhuǎn),但電工對設備進行全面檢測也沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。用搖把手工搖動機器,感覺機器異常沉重。打開右側(cè)護罩檢查,發(fā)現(xiàn)橡皮滾筒的一個連接塊的固定螺絲松動,導致合壓不到位,滾筒壓力一頭輕一頭重,致使印品一端發(fā)虛。將該螺絲重新緊固,試開機,令人意想不到的是機器能運轉(zhuǎn)了,印品也不再發(fā)虛了,看來引發(fā)這一雙重故障的是同一個原因。經(jīng)分析得知,合壓部位出現(xiàn)故障,導致滾筒一頭壓力變輕,故印品自然發(fā)虛,而滾筒不平行則失去平衡,運轉(zhuǎn)時阻力自然加大,故運轉(zhuǎn)困難。

故障現(xiàn)象三:一臺膠印機一段時間經(jīng)常有輸紙歪斜現(xiàn)象發(fā)生:開始斜張的幅度較小,通過調(diào)節(jié)傳紙帶的松緊度及吸風量就可以解決。但過了一段時間,輸紙歪斜故障再次出現(xiàn),而且斜張幅度比上次要大。調(diào)節(jié)傳紙帶至最緊、吸風量至最大,均未奏效。調(diào)節(jié)單邊壓紙輪,借助前吸風、后吸風,仍無效果。由于業(yè)務緊張,斜張對印刷的影響也不大,所以就一直拖著沒去解決。過了一段時間,斜張幅度更大了,而且經(jīng)常因斜張引起輸紙不暢而停機,嚴重影響正常生產(chǎn)和印品質(zhì)量。

故障排除:因為調(diào)節(jié)飛達的所有可操作部位都不起作用,所以認為故障是機械方面的原因引起的。對上述調(diào)節(jié)復位后,操作人員對機臺飛達部位傳紙帶進行了測量,結(jié)果發(fā)現(xiàn)兩根傳紙帶同時轉(zhuǎn)一個來回位置就相差6mm,所以懷疑是傳紙帶老化。對速度較慢的傳紙帶進行了更換,并重新開機試印,輸紙斜張仍未排除,且兩根傳紙帶轉(zhuǎn)一圈位置還相差5mm,所以認定問題不在傳紙帶。

對于此棘手問題,操作人員只好順藤摸瓜,對所有與傳紙帶有關的機械零部件進行了查看。發(fā)現(xiàn)輸紙板下面的傳紙帶松緊調(diào)節(jié)桿正常,只是不能調(diào)節(jié)如此大的幅度;前規(guī)處兩邊的軸承基本類似;再往上找,發(fā)現(xiàn)傳紙帶頂部操作側(cè)軸是橡膠軸套,而且可以通過萬向軸桿調(diào)節(jié)直徑。通過調(diào)節(jié)后開機試印,故障排除。

 
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